铁路“4S店”里的创新工匠:他用奇思妙想守护机车“健康”
中国铁路南昌局集团有限公司向塘机务段整备场上,一列列电力机车整装待发。整备车间质检员甘清平正在检修库内忙碌,只见他有条不紊的对机车部件进行检查,余光扫过之处,任何一个细节都不放过。在这个承担着大量机车检修任务的“铁路4S店”内,质检员甘清平是一个“老资格”、“经验足”的老师傅了,扎根一线十六年,他凭借对岗位的深刻理解和不懈探索,自主研制出高压隔离开关试验装置,不仅大幅提升了机车检修效率,也展现了一线工人的创新智慧。

痛点催生创新:从“外送检修”到“自主攻坚”
作为一名技术骨干,他将多年的检修经验整理提炼,编入《HXD1B型机车C1-C3修程电子电器及其它类检修作业指导书》、《HXD1B型机车C1-C4修程车载安全防护系统检修作业指导书》等8种检修作业指导书中。除此之外,甘清平还致力于将理论变为现实,研发出以“高压隔离开关实验装置”为首的一系列成果发明,在实际应用中,成效显著。作为机车车顶的关键高压电器,高压隔离开关的性能直接关系到行车安全。然而,在甘清平的创新装置研发成功前,由于段内缺少专用试验设备,拆下的高压隔离开关必须送到外段进行检测。这一过程往返耗时、流程繁琐,单次试验长达12小时,不仅严重拖慢了检修进度,也给高密度运输下的机车交付带来了很大压力。

“看着机车因为一个部件停在库里,心里比谁都急。”甘清平回忆道。作为一名从基层成长起来的高级技师,他深知每一分钟的检修停时,都意味着运输效率的损失。于是,一个想法在他心中萌生:能不能自己动手,研制一套属于我们自己的试验装置?
匠心铸就突破:把“不可能”变成“可能”
创新之路并非一帆风顺。没有现成的图纸,没有专业的设备,甘清平就从最基础的原理学起,利用工余时间查阅大量技术资料,反复推演试验流程。他和车间技术骨干共同研讨,大胆采用段内现有资源,创造性地将泵风房的风源通过空气压缩机增压,为高压隔离开关提供试验所需的工作风源,同时加装DC110V电源模块,解决了试验工作电源的难题。

无数个夜晚,整备车间的灯光下都能看到他和团队忙碌的身影。从方案设计到零件加工,从现场调试到反复验证,每一个环节都凝聚着他们的心血。经过多轮优化,这套由一线工人自主研制的高压隔离开关试验装置终于研制成功。
效率见证价值:12小时到1小时的跨越
装置投用后,效果立竿见影。作业人员只需按步骤接入设备,即可快速完成动作、保压等关键项目的测试,彻底告别了过去外送检修的历史。试验时间从12小时大幅缩短至约1小时,效率提升超过90%。这不仅显著提升了段内电力机车配件的自主维修能力,降低了检修成本,也有效缓解了检修停时压力,确保机车修程能在规定时间内高质量完成交付。

凭借这一创新成果,甘清平在2025年福建省百万职工“五小”创新大赛中荣获二等奖,他的名字和他的“奇思妙想”也被更多人所熟知。
平凡岗位:不平凡的坚守
“机车保养无小事,小改进也能解决大问题。”这句甘清平常挂在嘴边的话,却在越来越多的青年心中流转。在他看来,一线创新并非遥不可及的科研壮举,而是立足岗位、解决实际问题的务实行动。他用自己的行动证明,每一位铁路工人都可以成为创新的主角,每一个平凡的岗位都能绽放出不平凡的光彩。

如今,甘清平依然坚守在整备一线,继续用他的匠心和巧思,为守护机车“健康”、保障铁路运输安全畅通贡献着力量。他的故事,正是新时代中国铁路工人爱岗敬业、勇于创新的生动缩影。(供稿人:熊永福 张正仁)

















